“是驅動電流不足。”
趙四很快找到了癥-->>結,“我們選用的這批功率晶體管,放大倍數參數不一致,導致驅動脈沖的電流驅動能力不夠,無法有效驅動這么大慣量的滑座。”
“馬上更換備用驅動器,用我們之前篩選出來的那批高值晶體管組裝的那臺!”趙四果斷下令。
備用驅動器被迅速換上。再次送電,啟動測試。
這一次,當紙帶閱讀機咔噠聲響起后,x軸滑座發出一聲輕微的“嗡”聲,然后開始極其緩慢地、一步一頓地向前移動!
雖然動作還有些生澀,但它確實動了!是按照電子指令在動!
“成功了!動了!”不知是誰先喊了出來,車間里頓時爆發出熱烈的歡呼聲和掌聲!
王永革激動地拍著大腿,陳繼業推了推眼鏡,臉上露出如釋重負的笑容。
但這只是第一步。
接下來測試z軸時,又遇到了新問題:z軸在移動時,偶爾會觸發緊急限位開關,導致系統報警停機。
排查發現,是由于z軸伺服電機本身的編碼器反饋信號受到強電力線路的干擾,產生了誤脈沖。
趙四指揮人員在反饋線外加套了雙層屏蔽網,并將走線路徑遠離動力線,問題得以解決。
最復雜的考驗是簡單的直線插補運動。
需要x軸和z軸同時協調運動,走出一個斜線。
紙帶上的指令變得復雜起來。
第一次嘗試,兩軸動作明顯不同步,走出的軌跡歪歪扭扭,像個喝醉酒的漢子。
“插補算法需要微調。”
趙四盯著實際運動軌跡與理論軌跡的偏差,沉思片刻,“x軸的負載慣量比z軸大,加速時間需要適當延長。修改控制板上的計時電容參數。”
微電子小組的技術員們立刻根據趙四的指示,現場更換了控制板上幾個關鍵的阻容元件。
這個過程反復了三四次,每次修改后,兩軸同步性都有所改善。
直到夕陽西下,車間里亮起了雪白的燈光。
在經歷了無數次調試、修改、再調試后,趙四深吸一口氣,下達了最后一次測試指令。
紙帶閱讀機發出均勻的咔噠聲。
控制柜內各板卡指示燈頻繁閃爍。
五軸平臺上,x軸和z軸滑座這一次平穩地啟動,按照預設的速度,同步移動起來。
刀架上一個作為標記的粉筆頭,在固定在工件位置的白紙上,畫出了一條清晰、筆直的斜線!
雖然速度很慢,雖然精度還有待提高,但這條線,是由中國人自己設計、自己制造的數字控制系統,指揮著國產的五軸機床,實實在在走出來的第一條可控軌跡!
“我們成功了!”
不知是誰帶頭,所有人都圍了上來,看著那條簡單的斜線,仿佛看著世界上最美麗的圖案。
年輕人互相擁抱,老師傅們擦拭著眼角。
這一刻,所有的疲憊、所有的焦慮都煙消云散。
趙四看著那條線,又看了看身邊這些激動不已的戰友們,臉上露出了欣慰的笑容。
這僅僅是萬里長征的第一步,真正的復雜曲面加工、更高的精度和穩定性挑戰還在后面。
但今天,這歷史性的“第一步”,已經堅定地邁了出去。
它標志著,“盤古計劃”傾力打造的“中國大腦”,終于成功地驅動了“中國身軀”,開啟了中國高端制造裝備自主可控的新篇章。
他腦海中那幅知識圖譜上,“自動控制”與“精密制造”兩個核心節點之間的連接線,變得前所未有的凝實和明亮。
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